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当代100MW汽轮机先进技术对老式机组通流部分进行改造

【摘要】 针对100mw汽轮机老式机组性能落后、效率偏低的现状,提出采用先进技术对其通流部分进行改造。机组改造后,安全性能和热效率明显提高,延长了机组寿命,取得了良好的经济效益和社会效益。


【关键词】 汽轮机;通流部分;技术改造


目前,汽轮机设计已经进入了全三维设计时代,新设计机组的经济性、安全性和负荷适应性不断提高。与之相比,老式机组性能则较差。如果长期继续使用这些性能落后的机组将造成很大的能源浪费。进入20世纪90年代,国内电厂开始对老式机组进行改造。因为相对于重新设计机组而言,采用当代汽轮机先进技术改造现有老式机组是一条投资少、见效快的途径。


1 100mw汽轮机现状


佳木斯发电厂11号、12号机组的100mw汽轮机为20世纪60年代设计产品,主设备严重老化,根据电厂运行及反馈情况,存在如下问题:


a.机组设计热耗为9252.8kj/(kw.h),而实际运行却达不到此值。热耗较新型机组高,经济性差。高、低压缸效率分别为85%和80%,效率比新型机组低。


b.机组为纯冷凝机组,不能热电联供。


c.机组使用双列调节级,焓降大,叶片展选弦比小,二次流损失大,调节级效率低。


d.叶片型线是40~50年代苏联老型线,气动性能差,叶型损失大,效率低。


e.原设计叶片采用铆接围带,铆钉头外露,围带上只装两道汽封齿,且高压各级压力大,漏汽量大。WWw.11665.CoM


f.高、低压缸前后汽封、隔板汽封都是老式汽封,结构不合理,齿数少,漏汽量大;轴向间隙小,启停不便,易造成磨擦损坏。


g.动叶根部采用轴向汽封,机组运行胀差大时,漏汽量大。


h.高压缸后部及低压缸内外流道都是阶梯状,导叶顶部扩张角过大,通流不光滑,蒸汽在通道中突然扩张而产生脱流,使流动损失增大。阶梯型结构也增加了冲击损失。


i.低压缸动叶拉筋比较多,低压第三级313mm长叶片有两道拉筋;低压第四级长432mm叶片有一道拉筋,末级长665mm叶片也有一道拉筋。在汽流通道中,由于拉筋的存在,汽流发生绕流、脱流扩压和局部加速流加,增加了流动损失。另外,低压后三级动叶片顶部没有围带,顶部损失和漏汽量大。


j.动静叶轴向间隙过小,不利于机组快速启停和适应调峰时负荷的变化。


2 100mw汽轮机的通流部分改造


针对以上情况,采用大量的先进技术对100mw汽轮机通流部分进行改造,这些技术都是在其他机组上成功地运用过并取得良好效果的。


2.1调节级喷嘴采用子午面收缩叶栅


调节级子午面收缩叶栅如图1所示。实验结果表明,合适的收缩比和适当的子午面型线,可以将叶栅损失降低26%。采用子午面收缩叶栅后,调节级效率提高1.1%。为确保喷嘴叶栅加工精度,喷嘴环采用焊接结构。


2.2压力级采用高效后加载“鱼头”叶型


新设计的高压缸压力级均采用后加载的“鱼头”静叶栅(见图2)。与传统的透平叶栅速度分配规律相比,后加载静叶栅的最大气动力负荷位置明显移往下游方向(见图3),试验证明这种叶栅的突出优点是:由于叶栅通道前后压力面与吸力面的压差较小,削弱通道的二次流强度,使叶栅损失大大降低。后加载静叶栅不仅效率高,而且叶型刚度大,其攻角适应范围广(见图4),这对提高机组的变工况性能非常有利。

 

2.3动叶片采用红旗叶型


在改造机组设计中,高压缸各级直叶片采用公认高效的红旗叶型,其余采用变截面叶片。该组变截面叶片的型线是经过大量的气动性能实验研究后得到的,其气动性能是良好的。

2.4弯扭静叶栅


高压缸静叶全部采用弯扭造型设计,经理论分析和环型叶栅吹风试验证明,采用后加载叶型的静叶栅,其总损失系数比原设计下降25%以上。弯扭静叶片采用精密铸造工艺,叶身与两端围带铸为一体,以加强隔板的刚性。


2.5采用自带围带动叶片


采用自带围带动叶片有以下好处:


a.围带内侧可制成斜面,使子午面流道光滑,减少流动损失。


b.围带外侧可制成平面或城墙状,可增加汽封齿,减少漏汽损失。新设计机组的围带汽封由2道增加到3道或4道。


c.动叶取消拉筋,可减少流动损失。


d.动叶顶部形成整圈联接,便于调频和减少动叶应力,使运行更加安全可靠。


2.6子午面流道光滑


国内外机组的运行经验表明,子午面型线对通流效率会产生很大影响。调整通流尺寸,采用光滑的子午面通道,可使汽缸效率提高2.5%,同时动叶平均直径适当提高,使各级u/co趋合理。


2.7增大动静轴向间隙


重新调整轴向间隙后,动叶与隔板轴向间隙放大到4mm,使机组的快速启停与调峰性能得到保证。


2.8采用径向汽封


更换转子,采用径向汽封,能很好地解决漏汽量大及动静碰磨等问题,并且对机组调峰时快速启停非常有利。


2.9性能优良的末级叶片


末级668mm长叶片是新一代产品,叶片的强度、振动特性好,气动效率高。叶片改造方案为:静叶出气角沿叶高反扭4°,下部相对径向弯曲,上部为径向,中部略有弯曲。动叶片出气角沿叶高反扭7°,准确地计算出连接件的效应后,使叶片出气角与计算结果相一致。


复合弯扭长叶片级的优越性还在于可以提高根部反动度,从而更加有效地提高级效率。根据全三维分析和多种弯曲静叶栅的吹风试验结果,采用这一匹配将使末级效率提高1.8%,改进后的末级效率比原末级效率提高5.16%,如表1所示。

 

表1末级叶片效率增益表

改造前结构 改造后结构 末级效率提高(%) 等到流型 可控涡+弯曲静叶流型 1.84 静叶亚音速叶型 静叶跨音速叶型 0.60 动叶老叶型 动叶新型跨音速叶型 1.72 功角大 攻角小 0.40 拱型围带漏汽 自带围带封汽,紊流损失小 0.60 总计   5.16
3 机组改造后安全性校核及负荷适应性分析


对各级动静部分的强度进行详细的校核计算,结果表明,机组改造后的高低压缸强度安全可靠,能够保证机组长期安全运行。


a.“鱼头”叶型对进汽攻角的敏感性差,汽流进汽角范围广,在很大负荷范围内叶型损失不增加,流动稳定,不脱流,不增加激波强度,有利于机组安全运行。


b.动、静叶片轴向间隙的增加,使机组的快速启停与调峰得到了保证。


c.668mm新叶片采用可控涡设计,在顶部反动度不超过70%的情况下,可将根部反动度提高到20%以上,不仅大大减小了端部损失,而且在变负荷运行时根部不出现负反动度、大的涡流和超高的激波强度,大大提高了机组对负荷的适应能力。


4 结束语


采用当代汽轮机先进技术对老式机组通流部分进行改造,可大幅度增容降耗,延长机组寿命。对热电联供的电厂,结合通流改造,将机组改造成抽气式机组,可做到少投入,增容降耗,实现热电联供,延长机组寿命,提高机组运行可靠性和负荷适应性。

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  •  作者:佚名 [标签: 先进技术 机组 ]
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