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导向磨铣工具在修井中的应用
摘要:针对目前小通道套损井找通道困难的实际情况,使用在用原有的磨铣工具,如磨鞋、铣锥的基础上,用现成捞矛杆加工成一定长度的导向杆,或使用钻杆加工成笔尖后制成。根据套损实际情况,导向杆下端部可以加工成椭圆形、平面式或笔尖形状,可以堆焊合金或不焊合金。进行套管修复作业时,先用导向杆引入到原井眼套管内对破损套管进行初期扩径修整,然后下入较大直径常规扩径磨铣工具进行扩径,最后下入密封加固管修复。由于导向杆的引导和扶正作用,阻止了磨鞋、铣锥偏磨,解决了磨损套管现象,现场应用效果显著。
关键词:修井;导向;磨铣工具;套管

        1  导向磨铣工具的结构及原理
        1.1 导向磨铣工具的类型及结构  根据油水井套管的尺寸和套管损坏的程度,进行认真的分析、探讨和现场实践,开发研制了系列导向磨铣工具。结构见图1。
        1.2 原理  导向磨铣工具实质上就是在原有的磨铣工具如磨鞋、铣锥的基础上加工一定长度的导向杆,根据套损具体情况导向杆下端部可以加工成圆头或笔尖状。进行套管修复作业时先将导向杆插入到原井眼的套管内,进行扶正,然后利用磨鞋、铣锥上的钨钢粉、钨钢块和yd合金块对破损的套管进行初步扩径修整,当初步扩径整形成功后,下入大直径磨铣扩径工具进行进一步扩径工作,直至将套管缩径部分扩大至适合下密封加固管柱的要求,然后下入加固管柱进行密封加固施工。wwW.11665.Com由于导向杆的引导和扶正作用,阻止了磨鞋、铣锥的偏磨,有效地解决了磨出套管开窗的事故,为下一步修井施工创造了有利条件。
        2  实例
        2.1 施工简况
        2.1.1 试验井1施工简况。试验井1是一口小通道双侧错断井,套管错断深度 921.28m,铅模打印最小直径φ96mm ,并且铅模侧面划痕较重,有明显破裂迹象。
        第一种方案:直接采用尖铣锥进行整形扩径。由于铣锥尖部合金块的磨削作用,极易将套管磨开,加之套管破裂处导向作用,极有可能将铣锥引至套管外部,最后造成开窗事故;
        第二种方案:采用平底磨鞋加扶正器初磨后用尖铣锥扩径。由于该井套损段是否存在弯曲还不清楚,如果采用平底磨鞋加扶正器进行初磨,在磨鞋端部受力不均匀的情况下极易形成开窗,最终导致尖铣锥无法导入至套管内而无法修复该井。
        第三种方案:采用导向杆磨鞋。导向杆端部制作成椭圆形,利用椭圆形端部导向杆首先引入至套管断口内,在导向杆扶正作用下沿套管内腔一直向下磨铣,直至打开通道。

        最后经过多次讨论,决定采用第三种方案进行施工,主要施工过程如下:
        ①首先选用导向杆长度1.5m、椭圆形端部无合金导向杆,下至预定深度后反复上提下放,判断导向杆正常引入断口后缓慢旋转试磨铣,待旋转正常后提高转速,严格控制钻压不得超过10kn,当进尺达到0.7m左右时通过错断点,停止旋转下探正常,起出管柱,发现导向杆根部磨损较重,磨鞋侧面有磨损现象。②下入井内φ120mm铣锥+铣锥短节对错断点进行进一步扩径,铣套扩径进尺1.00m后通过,扩径成功。③测井结果显示深度920.5-926.4m套损,最小直径φ120.91mm,最大直径φ131.69mm,套损长度5.9m,通过查找分层数据,决定采用7.0m加固管进行加固。④通井,下入?准120mm×8.00m通井规,通井至深度950m,在套损段顺利通过无卡阻,通井结果合格。⑤下入φ106mm×7.00m加固管顺利将该井套损段成功加固。⑥模拟通井规通井后按设计要求下入完井管柱,顺利修复了该井。
        2.1.2 试验井2施工简况。试验井2是一口小通道单侧错断井,套管错断深度 947.7m ,铅模打印最小直径φ74mm。分析该井套管断口位置与上部套管中心线偏离距离较大,错断通径较小,根据试验井1施工起出的导向杆情况看,如使用ⅰ型导向磨铣工具将很难导入断口,必须加工笔尖式导向杆,并且强度要高,弹性要好,于是决定采用废钻杆焊制,取代有上接箍的钻杆1.5m,将下端使用气焊切割成笔尖状,在钻杆接箍下端与钻杆连接处堆焊yd合金,并且要求施工时钻压要低,转速要平稳。下入该自制工具至套损点后,经过多次旋转找通道,确定笔尖引入断口,一次将断口扩径至φ105mm,之后采用常规方法将该井顺利修复。
        2.2 效果评价  自年初以来,使用导向磨铣工具进行套管修复3口小通道井,没有出现磨劈、磨出套管事故,下加固管均一次成功,取得了明显效果。
        3  结论
        同常规的磨铣工具相比,导向磨铣工具实现先导入、扶正,后磨铣修复的方式,从根本上解决了套管修复过程中磨偏、磨劈导致磨出套管的现象,为下步套管加固施工创造了有利条件;导向磨铣工具规格齐全,加工简单,使用方便;在一些打捞工具上加工导向,可以提高打捞一次成功率。

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  •  作者:王立勋 [标签: 铣工 中的 应用 ]
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