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浅淡排除4135G型柴油机油温过高办法
[摘 要]4135g型柴油机油温度高是我们经常遇到的现象,一般在修理过程中都是认为冷却系统出问题,对此细小的地方不加注意修理后达不到效果,我在这里谈的是因连杆小头油孔不畅而引起的机油温度过高的现象。
  [关键词]水温;油温;偏高
  中图分类号:td327.3 文献标识码:a 文章编号:1009-914x(2014)20-0065-01
  前言
  我单位是个小的港口码头,吊车使用比较多,特别是这几台16吨行走轮胎吊动力是一台4135柴油机,由于吊机使用比较多和码头工作环境恶劣,柴油机经常出现故障。在一次由于司机大意,不检查机油,因机油太少工作时间长,导至连杆大头轴瓦烧死,由于时间问题和修理工少,单位请外面师傅来修理,在组装完成试车,空车一切正常,但带负荷后不到10分钟水温升至85℃,油温升至98℃,如果继续使用,油温会继续升高,在没出现故障前也发现油、水温偏高,师傅们作一些检查后,根据以往多年工作经验,可能是因连杆小头油孔不畅而引起故障的,后经修复,柴油机运行一切正常。
  故障分析:
  1.冷却系统工作不良:
  4135g型柴油机的冷却系统流方向是封闭式,强制的淡水冷却循环过程,这种冷却方式循环快,强度大,均匀水套进出水温差小,一般不超过10℃,柴油机工作时,水泵将冷却水从散热器的下贮水室吸入,先通过机油冷却器,再进入机体水套和气缸水套,吸热后经水管和节温器流入水散热器,热水在流经散热器时,由于风扇强力鼓风,空气高速流经散热器,将冷却水中的热量带走,并排入大气。wwW.11665.cOm在这个循环中,淡水泵起着关键作用,如果泵的叶轮磨损过大或气浊,出水量不够,水的循环强度不大,流速变低,机体的热量不及时带走,就会引起机体发热,油温、水温升高。如果是机油冷却器出现问题,水腔铜管阻塞或水垢增多,水流速变慢,又会使用冷却效果变差,机油温度升高,机油冷却器油腔若油垢太厚,机油循环变慢,散热效果变差,机油温度又会升高,散热器的散热片脏了,气流阻碍,铜管水垢厚了或不通,都对水的冷却有影响,正常水温是75—95℃。
  2.润滑系统调整不当:
  下是4135g型柴油机润滑系统油路,柴油机运转时,压力润滑油由机油泵提供,一路经离心细滤器,流回油底壳,解压阀起着调整机油压力大小的作用。另一路经粗滤器,清除油中的磨粒、尘土等机械杂质和胶状沉淀物后,流向机油冷却器,在此机油得到很好的冷却,经冷却水把多余的热量带走,然后再把油供给曲轴、连杆活塞、凸轮轴和前档齿轮等运动部件,活塞销是靠飞溅油冷却、润滑的,润滑系统要确保每个运动部件的磨擦面能建立一定油膜,能把多余的热量带走,润滑油循环要流畅,要有一定的压力(通常压力为0.2mpa~0.4mpa范围内),才能使各运动件正常运行,特别是连杆大头活塞销所承受的6—9mpa大负荷压力,转速高,如果失油,将引起不可设想的后果。
  3.燃烧不良,后燃严重:
  喷油器雾化不良,有滴油现象,会引起燃烧不良,柴油机功率降低,油温升高。如果活塞环漏气,进、排气门间隙调整不当,会引起压缩力不够,燃烧不良,燃气串进油底壳,排气管放炮,机油发热等现象。如果喷油提前角太小,后燃严重,柴油机功率下降,油温也会升高。
  4.运动部件工作不良:
  会引起油温的运动部件主要有:主轴承、连杆小头和大头轴承,凸轮轴承。主轴承是滚动轴承,如果磨损了,不但油温会高,柴油机还震动,发出大的杂音。连杆小头和大头都是滑动轴承,滑动轴承工作时滑动面要建立一个良好的油膜,才能顺利工作,如果滑动面间的间隙太大,润滑油很容易跑掉,油膜难形成,滑动面间形成半干摩擦,轴承就容易磨损、发热。如果滑动面间的间隙太小,润滑油进不了间隙,难形成油膜,轴承也会磨损、发热。轴柄轴承的供油是强制式,是通过机油泵的压力油供给,如果连杆罗丝按规定力矩上紧(上紧力矩-274n.m),轴承配合间隙符合标准(配合间隙为0.08-0.15mm),供油压力足够,一般都不会发生故障,但连杆小大头不同,它的供油是依靠连杆颈运动把润滑油飞溅到活塞内胫,再通过连杆小头上的油孔侵入活塞销与衬套间形成油膜而润滑,如果衬套与活塞销的配合间隙符合标准(配合间隙为0.035~0.06mm),油孔畅通,工作就会正常。
  故障排除:
  排除故障要遵循“先易后难,先简单后复杂”的方法。首先检查冷却水

泵是否正常。起动柴油机让吊车吊着二只油桶,把水温计探头拆掉,水柱很高,说明水泵是良好的。打开气门室盖,摇臂油循环良好。用水温探温器探测水散热器的进水管和出水管,温差为8℃,水散热器良好。这时机油压力显示压力为3.5公斤(在未起动柴油机前,已确定压力表是好的),机油泵工作正常,调压阀调节正确。用探温器探测机油冷却器的进出油管,温差为6℃,冷却器同样是好的。接下来就检查气门的进排间隙和喷油提前角。先把油桶放下,停掉柴油机,按发火顺序1342逐缸检查(规范的气门进排热间隙为进气0.25mm,排气0.3mm),旋转曲轴,使飞轮刻度“0”位出现在飞轮壳观察窗位置,这时第一缸或第四缸的进排气门紧或松些,但都在规范内。检查喷油角度时,先把第一缸的高压油管从高压油泵出油阀座卸下,将油门手柄放在怠速位置。旋转曲轴,使第一缸进排气门同时有间隙,同时使飞轮刻度“0”位出现在飞轮壳观察窗位置,再将飞轮向逆旋转方向转动60°左右,然后,顺曲轴旋转方向旋转曲轴,直到喷油泵出油阀面发生波动为止,此时,飞轮壳检视窗刻线对准的飞轮刻度为喷油泵供油提前角,检查后的喷油角度是29°,喷油角度正确,对上述检查后,没查出任何故障,就要从机体内部检查。把气缸头拆下,拉出活塞环的搭口间隙为0.5~0.8mm范围,测量连杆轴片与连杆颈的配合间隙为0.09~0.14之间,测量连杆小头第1缸的配合间隙为0.12mm,第二缸的为0.9,第三缸0.13,第四缸为0.13,按测量数据,连杆小头的配合间隙偏大,几乎到极限(极限间隙为0.15mm),我初步估计故障出在连杆小头,对连杆小头作进一步检查,用柴油对油孔衬衫实行试漏,发现四把连杆的小头油孔全部阻塞,问题就在这里,油孔阻塞,飞溅的油通不过油孔,连杆小头得不到很好润滑,使轴承产生半干磨擦,轴承发热,油温跟着升高。把衬套全部换新,上镗床调整好间隙,装复后试车油温才75°,其他都很正常。
  体会:
  作为一名机修工,对机械的结构要熟悉,对每个工作工作部件的原理要了解,还要结合实际,多动脑,细心地做好每一步工作,不被一些表面的现象迷惑,才能修好每一台机器,才能避免返工。连杆小头的油孔细小,很多时候不被人们关注,在修理时,多数对衬套间隙的测量用油清洗一下小头就完了,对其油孔不加注意,清洗疏通,使修好机械加速磨损,有时还造成严重的事故。
  参考文献
  [1] 林霄汉、刘鄂君著《中小型柴油机结构原理与故障检修》福建科学技术出版社。
  [2] 上海海运学院教材。
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  •  作者:佚名 [标签: 柴油机 ]
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