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GHTZ6/6内壳体车床加工工艺研制
  中图分类号:tg519.1 文献标识码:a 文章编号:1009-914x(2013)16-0017-01
  背景:
  ghtz6/6内壳体是超临界给水泵研究制造国产化芯包的重要零件,也是超临界给水泵最重要的零件。它也是加工难度最大,精度要求最高,泵的核心零件。内壳体加工得好也就说明芯包国产化能够实现。
  ghtz6/6内壳体原加工工艺由镗床完成,分上、下体加工内孔及密封定位槽,因考虑镗床加工精度差,周期长无法保证交货期,经研究决定改为立车加工。
  加工难点:
  内壳体结构分为上、下体基本对称组成,轴向全长尺寸1193mm,外圆最大尺寸为φ686mm,孔为φ260mm +0.04/+0.02,密封槽宽9h7,槽底尺寸φ271mm+0.02/0,共12个槽,各部形位公差要求0.01~0.02mm加工难度之大是前所未有的,如何能在立车上加工超长孔,加工密封定位槽保证各部加工尺寸精度,行位公差达到设计要求,是我们研制车床加工工艺的最终目的,并为今后推广加工方法提供依据。
  项目内容:
  为了保证φ260内孔能够按图加工,设计制作了φ140mm长700mm的专用刀杆,并在刀杆上增加了内冷系统,使之在加工φ260内孔及9h7密封槽时,刀杆在接近刀尖处喷出雾状冷却液,以提高刀具的使用寿命,保证φ260内孔及9h7密封槽的加工精度,使粗糙度达到设计要求。(见表1)
  加工的最大难点是加工φ260mm+0.04/+0.02,内孔及9mm的密封槽,因内孔小,刀杆超长,轴向加工超过670mm壳体加工的极限。wWw.11665.coM在加工中我们反复试验,不管是采用刀尖是r0.8还是采用r0.4的机卡偏刀,在加工φ260内孔时刀杆都出现颤动,使加工的内孔表面出现波纹,φ260+0.04/+0.02的尺寸公差和粗糙度都无法达到设计要求。此时的机壳滑枕长度已达到了1400mm,用各种刀具,再次选用刀尖r0.2mm的偏刀反复试验,全都颤动,如果这一关过不去,将标志着立车加工失败。经过车间技术员及操作者认真总结经验,最后确定采用yt30焊接刀具,自己动手磨制一把类似切刀,刀尖r接近于零。加工中最后一刀的切削速度为25m/min,走刀速度6mm/min,切削深度为0.05mm,经过试加工后,一举获得成功。
  下一个难点解决9h7密封槽加工难度问题,因为刀杆过长,切槽时刀杆颤动,密封槽的加工精度及粗糙度难以保证。经过反复试验,将切刀宽度由5~6mm最后降至不能超过4mm,走刀时不能采用自动走刀,利用手摇盘手动控制走刀,先将9mm槽从中间切开,再按尺寸上下切削,单边留0.5mm余量半精加工,最后重新磨刀,精加工密封槽。用手摇盘控制加工的优点是切刀加工到设计图纸尺寸时,如发现刀具产生颤动,可快速将刀退出,避免波纹的产生。细长孔、密封槽加工工艺的研制成功,为今后加工超临界泵内壳体提供了可行性加工经验。
  经济效益技术水平分析:
  1.采用立车整体加工ghtz6/6内壳体,加工精度可以保证,镗床分上下体加工精度很难保证。
  2.保证了加工周期,镗床加工至少20天,且加工精度无法保证,立车加工内孔及密封槽仅用3天的时间。
  3.采用立车加工内壳体为ghtz6/6芯包国产化赢得了时间,做出了重要贡献。
  4.立车加工内壳体成型工艺的研制成功,为今后加工内壳体提供了宝贵的经验。
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  •  作者:佚名 [标签: 车床 工艺 车床 加工 工艺 车床 加工精度 ]
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