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邯钢中板厂轧机主电机控制系统
[摘 要]介绍了邯钢中板厂轧机主电机在生产工艺中的功能,主电机控制系统的设备组成及主要功能。重点说明了上、下主电机速度同步及负荷平衡的实现方法,并对工业现场总线和网络技术在系统中的应用做了介绍, 同时给出了系统控制拓扑图。
  [关键词]控制系统;网络;拓扑图
  中图分类号:tg333.2 文献标识码:a 文章编号:1009-914x(2014)20-0069-01
  1 前言
  邯钢中板厂3米轧机为单机架4辊轧机,轧机主传动采用2台主电机单独驱动,主电机类型为直流电机,单台电机功率为3440kw。主电机及控制系统均是从德国购买的二手设备,其中电控系统于1996年投入运行,采用abb公司advant 100控制系统及pad/psd传动系统,均为abb公司90年代早期产品。受当时技术水平的限制,系统配置相对庞大复杂,故障查询定位困难。由于系统运行时间较长,存在设备老化,故障率高,备件获取及技术支持日益困难等较多隐患,无法满足中板轧机工艺要求,给设备维护及安全运行造成很大困难。因此,我厂决定结合轧机hagc系统改造项目,对主电机电控系统进行整体技术升级改造。本改造项目自2009年3月启动,并于2012年11月份完成。
  2 设备组成及功能
  2.1 设备组成
  本次主电机控制改造除保留原有电机及机械设备外,对电气控制系统进行了整体改造。原系统所用的变压器、高压供电开关柜、冷却风机等予以保留,重新制作了控制柜和操作台。新系统采用abb公司目前最为先进的控制产品,系统更新改造部分包括:2套dcs800直流传动控制单元、1套mcc柜、一套ppa 800xa人机界面系统,1套ac800 pec 逻辑控制单元,一台工程师站及pda 数据采集系统,以及相应的网络总线设备。Www.11665.comac800与dcs800pec之间采用drivebus现场总线实现通讯连接,主电机控制系统通过一台dp/dp coupler 与轧机l1级自动化控制系统实现数据交换,控制系统框图如图1所示。
  2.2 设备功能
  主电机控制系统主要包括:dcs800直流传动,ac800 pec逻辑控制控制系统。dcs800是久经考验的高性能传动控制系统,其主要设备组件包括熔断隔离开关、接触器、进线电抗器、dcs800变流器单元(外置式磁场单元)、i/o接口板及电源单元。。系统具备独立的脉冲输入模块,用于处理电机轴编码器输出的脉冲信号,以进行速度及轴定位控制。dcs800采用drivebus光纤通讯实现与ac800控制器连接及数据交换。dcs800变流器的组态、调试及维护通过专用的工具软件drive window 完成。上、下主电机分别采用一套dcs800直流传动控制单元进行驱动,dcs800变流器单元采用可控硅三相全控桥反并联逻辑无环流结构,实现6脉冲4象限运行
  ac800pec控制器是abb公司新一代控制产品,功能强大,工作可靠稳定。ac800pec控制器用于主传动系统所有的逻辑及计算功能。并通过一个dp/dp coupler实现与轧机l1主控系统之间的通讯连接,接收来自l1发送的控制命令,并将主传动控制系统的状态发送给l1级控制系统。从而实现主传动系统与l1级系统之间是数据交换。
  3 速度同步及负荷平衡功能
  如图2主电机控制原理框图所示,主电机传动系统采取典型的转速/电流双闭环直流调速系统。即电流环为内环,转速环为外环,速度调节器和电流调节器均采取pi调节器,使得系统具备较好的动态跟随性能和抗干扰性能。
  上、下主电机的速度设定值由轧机l1级分别给出,l1级系统根据轧钢工艺道次速度要求,并结合轧辊辊径数据、雪橇轧制设定数据而计算出当前道次的主电机速度设定值。2台电机的速度分别由各自安装在轴端的编码器进行测量并反馈给ac800m控制器。
  负荷平衡功能是dcs800 pec传动系统的一个重要功能,其工作原理是系统根据实时检测的上、下电机的转矩值并进行比较,如果上下电机转矩差超出设定值(一般设定在20%以内),系统将对上电机的速度在一定范围内进行调节。它在保证上、下电机线速度差值在设定范围内的前提下(一般设定范围为0.5%~3%),通过调节上电机的速度来实现对上、下主电机负荷转矩的调节和控制,从而实现上、下电机的负荷基本平衡。
  负荷平衡功能和雪橇轧制功能不能在同一时间内投入运行。在轧机咬入钢板之前,雪橇功能投入运行,当轧机咬入钢板一段时间后,雪橇功能取消。经过一段时间的延时, l1级系统发动lsc_en=1命令,以激活主电机的负荷平衡功能。
  4 其他功能

 4.1 雪橇轧制功能
  雪橇的投入后,通过在上电机或下电机速度给定值上加减一个修正值,使两电机运转速度不同来实现雪橇功能,当钢板出轧机一定距离后,雪橇功能取消,上下电机按相同速度给定值来运行。
  4.2 轴定位功能
  为便于轧辊更换,在更换工作辊之前,操作人员按一下轴定位功能按钮,则上下主电机慢速运行到预先标定的换辊位置,以便于工作辊的更换。轴定位精度为≦±0.5?。
  4.3 数据采集及故障分析功能
  系统配备了pda数据采取系统,能够实现对各种重要运行数据的实时记录。同时,系统可同时保持64个报警事件,以便于故障查询和分析。
  5 辅助系统
  系统的低压配电、通风冷却、在mcc柜进行集中驱动和控制,并装设过载、接地等相关保护元件,各个设备的开关状态经过网络输入到plc,作为plc控制系统的组成部分。轴承润滑系统如压力、流量、温度等检测信号,以及电机温度传感器pt100传感器信号作为主电机控制系统的重要联锁功能信号。
  各种辅助系统与主控系统一起组成了较为完善的主电机控制系统。它们的正常工作为保证整个系统的稳定运行起着非常重要的作用。
  6 结束语
  结合邯钢中板厂主电机控制系统的设备组成和控制特点,阐述了主电机控制系统构成及功能说明,并说明了上、下主电机速度同步及负荷功能等在系统中的应用和实现方法。本套系统自投入后一直运行良好,保证了轧机主电机设备的运行稳定,大幅度降低了设备故障率和设备备件费用,明显提高了产品产量和质量,取得了较好的经济效益和社会效益,达到了预期目标。
  参考文献
  [1] 陈伯时,电力拖动自动控制系统,机械工业出版社,1996.
  [2] 主轧机系统工艺说明手册,邯钢中板厂,1993.
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  •  作者:佚名 [标签: 中板 轧机 电机 控制系统 ]
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